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更新日期2019-11-26 16:58
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某米粉企業(yè)的大米加工能力約30×104 t/a。廢水主要為洗米水、冷取水以及清洗設(shè)備和地面的沖洗水, 廢水排水量以及水質(zhì)波動(dòng)較大, COD為3 000~5 500 mg/L, 平均為3 750 mg/L。廢水中需去除的污染物主要是米粉類(lèi)碳水化合物, 易生物降解, 因此廢水處理工藝要有耐沖擊負(fù)荷的能力和可靠的運(yùn)行穩(wěn)定性。
目前, 米粉廢水處理工藝主要有UASB預(yù)處理和水解酸化—SBR, 尚未見(jiàn)到采用混凝預(yù)處理/ABR/SBR組合工藝處理米粉廢水的報(bào)道。
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)考察, 該企業(yè)米粉車(chē)間廢水產(chǎn)生量約120 m3/d, 廢水流經(jīng)格柵、多級(jí)沉淀池后截留原料中的碎米和顆粒較大的米粉, 沉淀池的沉淀物定期打撈全部回收, 經(jīng)晾曬后作畜牧飼料。再投加PAC進(jìn)行混凝沉淀, 出水溢流到ABR, 在此將大分子的有機(jī)物轉(zhuǎn)化成小分子的有機(jī)物, 進(jìn)一步提高了廢水的可生化性, 同時(shí)降解大部分COD, 然后出水進(jìn)入中間池, 由潛水泵提升至SBR反應(yīng)池, 進(jìn)行好氧生物處理。
出水先進(jìn)入格柵用于攔截廢水中較大的懸浮物和漂浮物后流到調(diào)節(jié)池, 調(diào)節(jié)池內(nèi)設(shè)穿孔曝氣管道設(shè)備1套, 提升泵2臺(tái), 起均化水質(zhì)、水量的作用。出水流入多級(jí)沉淀池。
多級(jí)沉淀池為廠方原有設(shè)施, 由于廢水的懸浮物濃度較高, 可以實(shí)現(xiàn)米粉、米粒和廢水的初步分離, 沉淀物定期打撈, 防止廢水酸化。多級(jí)沉淀池1座, 鋼混結(jié)構(gòu), 分成3格, 有效容積為22.5 m3, 水力停留時(shí)間為4.5 h。
混凝反應(yīng)槽的停留時(shí)間為15 min, 廢水與投加的PAC攪拌反應(yīng)后產(chǎn)生的絮體進(jìn)入到斜管沉淀池, 沉淀池的表面負(fù)荷為2.0 m3/ (m2·h) , 總高為3.5 m, 配高為2 m的斜管, 配有1套加藥系統(tǒng) (包括溶藥桶、攪拌機(jī)、計(jì)量泵和反應(yīng)桶等) 。
2.2 ABR
設(shè)ABR反應(yīng)池1座, 鋼混結(jié)構(gòu), 設(shè)計(jì)進(jìn)水COD為3 050 mg/L, 設(shè)計(jì)停留時(shí)間為24 h, 預(yù)計(jì)COD去除率為80%, 有機(jī)負(fù)荷為2.3 kgCOD/ (m3·d) , 屬于低負(fù)荷運(yùn)行, 有效池容為120 m3。 ABR反應(yīng)器設(shè)計(jì)為2個(gè)并聯(lián)的池子, 每池分為4格, 每格上室寬與下流室寬之比約為3 ∶1, 每個(gè)反應(yīng)室內(nèi)置半軟性填料, 使厭氧污泥能夠很快地掛膜, 有利于產(chǎn)酸菌和厭氧菌的生長(zhǎng), 保證充足的微生物量, 使進(jìn)水中的有機(jī)物得以充分降解去除。
2.3 SBR
設(shè)SBR反應(yīng)池1座, 鋼混結(jié)構(gòu), 設(shè)計(jì)進(jìn)水COD為790 mg/L, MLSS為3 000 mg/L, 污泥負(fù)荷為0.32 kgCOD/ (kgMLSS·d) , 排出比為1/2, 有效池容為100 m3, 每天運(yùn)行2個(gè)周期, 一個(gè)周期為12 h, 其中進(jìn)水2 h、曝氣反應(yīng)6 h (通過(guò)底部的微孔曝氣頭進(jìn)行曝氣, 采用限制曝氣, 有利于抑制絲狀菌污泥膨脹) 、完全靜止沉淀2 h、排水1.5 h、閑置0.5 h, 采用羅茨風(fēng)機(jī)2臺(tái) (交替使用) , 空氣流量采用高負(fù)荷運(yùn)行 (0.5~1.5 kgO2/kgBOD5) 。
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